2019年9月15日,由江南jiangnan(中国)(以下简称“创举科技”)承揽的兖矿集团国宏化工有限责任公司(以下简称“国宏公司”)65万吨/年甲醇精馏装置改造项目一次投料开车成功。至今,装置已满负荷运行18个月,达到日产精甲醇2050吨以上,精甲醇中的乙醇含量100 ppm以内,吨甲醇蒸汽耗量仅0.85吨,节能降耗及提质增效明显。 2020年底,中国煤炭工业协会组织有关专家,对国宏公司及创举科技共同申报的“甲醇精馏提质增效研究应用”技术进行科学技术成果鉴定。经专家鉴定,该项技术成果达到“ 国际先进 ”水平。
“甲醇精馏提质增效研究应用”
01研究精馏塔内流体分布状况
利用3+1塔精馏装置实际运行数据,分析确定精馏装置处理能力受限的制约因素,对各种解决思路进行可行性分析,确定最经济可行方案。
02研究立体喷射塔盘技术原理
通过对大通量塔盘技术的比对,研究立体喷射塔盘技术原理,进行立体喷射塔盘的流体力学模拟,推进该技术在甲醇精馏装置的工业化应用,提高精馏塔的处理能力。
03研究五塔三效甲醇精馏技术
通过过程模拟软件计算,分析三效热耦合的最优匹配,降低精馏过程的蒸汽能耗。
04研究多种热耦合调控技术
研究限流、氮气冲压等多种热耦合调控技术,实现三效热耦合的无级调节,达到各种生产负荷下的热耦合效率的最优化。